变频器是应用变频技术与微电子技术的原理,通过改变电机工作电源频率的方式来控制交流电动机的电力控制设备。在日常使用中,遇见变频器发生故障,生产第一线的工作人员要如何找到故障原因并排除故障,可以说是摆在我们日常操作人员面前的重要问题,这里我们整理了一些变频器现场遇到的常见故障,分析其产生的原因,并找到解决的办法,希望对各位有所帮助。
(1)变频器在由DCS4-20mA信号控制,稳定运行时发现工频输入端电流波动太大,DCS系统监控该电流波形呈锯齿状,变化范围在10A左右。
(2)变频器在由DCS4-20mA信号控制时,报“模拟量断线”故障,用万用表实测该4-20mA直流信号,发现与DCS系统给定电流相同。
(3)变频器在由DCS4-20mA信号控制,稳定运行时发现风机工频输入端电流波动太大,DCS系统监控该电流波形呈锯齿状,变化范围在15A左右。
由于用户信号源不稳定或者直流信号受外部信号干扰,导致变频器给定频率不稳,变频器不断在进行频率调整,从而引起工频端输入电流不断变化,电流波动较大。
PLC判断系统处于“远控”方式时,主控才能接受到远方4~20ma信号进行频率调节。因此出现DCS给定频率系统不调速的主要原因为1)主控接受的控制方式(功能号207)不对;2)面板控制方式下的频率给定模式(功能号208)不对.
(1)变频器在由“系统就绪”状态变为“请合高压”状态,过程变化延时只设定了60S,在断开高压60S以后,“请合高压”上传到DCS,操作人员重新将高压合上,导致16个模块保险烧毁。
(2)变频器由于用户拒绝引入“请合高压”状态到DCS系统,在因其他设备故障而引起变频器高压断掉后,操作人员没按规程延时300S后再合高压,而是紧急抢合变频器高压开关,导致其中16个模块保险烧毁。
由于变频器高压掉电后,模块中电容里边的电不能立即放掉,需要一定的时间,此时重新合上高压,导致短路,将保险烧毁。
(2)现场安装调试一定要将“请合高压”信号接入用户DCS系统,并让热工在合闸回路中做好联锁保护。
(1)变频器在正常运行过程中突然输出过载或过流可能的原因是母线电压波动,突加大负载的启动,或者变频输出电流采样回路故障引起变频电流采集过大。
(4)由于变频器启动过程负载(主要是风机由于对侧风机作用处于反转)处于堕转状态或者电机负载处于堵转。
(1)正常过程中变频器突然过载过流主要是确认是什么原因引起的跳闸,如果是电网变化或负载突变引起就重新启动变频器,如果是变频器采集回路本身故障引起就要检查相应的连线和霍尔传感器。
(2)变频器在升速过程中系统输出过载或系统过流引起故障停机就要修改相应的上、下升速时间,把时间尽可能设大。
(3)启动时确保风机负载处于静止状态;修改风机的DCS启动逻辑,在电机启动之前关所有的入口和出口挡板,启动后再打开,避免电流的冲击;先工频启动后再启动变频器;在功能号里设定转矩提升,增加变频器的启动转矩。
(2)用户母线KV电源实际母线KV电源实际母线KV以上,母线电压加到变频器上时模块输入电压过高,模块报直流母线)变频器在启动过程中,大约到运行到4HZ左右,变频器直流母线过压。
(1)变频器在停机过程由于降速时间太快,使得电机处于发电机状态,电机回馈能量到模块的直流母线产生泵升电压,从而使直流母线)由于现场变压器出厂标准接线KV,就会使变压器输出电压过高,从而使模块的母线电压升高造成过压。
(3)变频室的空调故障导致变频器内部散出的热量不能及时进行冷热交换从而引起变频器模块过热故障。
(4)变频器顶部装有专门的散热风道,但整个变频器室密闭,变频器运行一段时间冷却风机把变频器室的空气带出室内,而变频器室没预留一定的进风口,空气流入流出不平衡,导致室内负压从而影响变频器散热。
变频器运行过程中直接跳进线开关或者高压失电后,变频器本应该报重故障“高压掉电”,但是触摸屏显示轻故障,模块欠压。
(1)变频器瞬停功能通过信号检测板检测变压器三相电源和变频器输出残压信号,如果信号检测板故障的话就可能采集传送错误的信号。导致变频瞬停失败。因为母线电压根本没有瞬时停电。
变频器带负载在风门全开的情况下进行调试,变频器运行不到额定转速(50HZ)就已经达到额定电流。
(1)由于风机在调试过程中机组处于停运状态,吹的风处于冷态;而机组正常发电过程风是热态,其风的空气密度明显小于冷态。因此在调试过程(冷态)下变频器带风机的工作电流比在同样的风门开度下发电过程中(热态)的电流要大。所以调试过程风门全开就可能运行不到额定频率。
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